9月17日,經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)攻關(guān)和反復(fù)驗(yàn)證,恒康鋁業(yè)在氟化鋁單耗攻關(guān)上取得突破。
為攻克氟化鋁單耗高這一難題,恒康鋁業(yè)多次組織召開(kāi)專題會(huì)議并成立攻關(guān)小組,從物料質(zhì)量及添加方法入手,尋找突破口。
電解車間添加氟化鋁通常采取兩種方式,一是人工向下料點(diǎn)投放氟化鋁到電解槽內(nèi),二是定時(shí)向槽上部氟化鋁料箱內(nèi)添加,由工控機(jī)控制定時(shí)定量投放,恒康鋁業(yè)采用第二種添加方法。攻關(guān)小組發(fā)現(xiàn)因氟化鋁料箱與第二點(diǎn)打殼氣缸間距較近,大板梁內(nèi)空間小,槽上部添加氟化鋁過(guò)程中,放料人注意力不集中或?qū)Я鞑畚磳?duì)準(zhǔn)料箱口,溢出或撒落的氟化鋁流至槽上部大板梁內(nèi)后,無(wú)法清出,造成物料浪費(fèi)。根據(jù)這一情況,攻關(guān)小組通過(guò)驗(yàn)證討論,提出改造槽上部氟鹽料箱。
人工向自制料箱內(nèi)加氟化鋁時(shí),料箱下鋪設(shè)彩條布便于回收,并改造料箱下閥門(mén),將料箱與第二點(diǎn)打殼氣缸間隙用鋼板焊接,有效杜絕氟化鋁撒落大板梁內(nèi),便于回收,減少物料浪費(fèi)。
此方案率先在電解一車間實(shí)施,截至目前,電解一車間一工段55臺(tái)電解槽已全部改造完畢,效果較為明顯。每點(diǎn)每次可節(jié)約0.25千克氟化鋁,平均每臺(tái)三天添加一次,每年一工段將節(jié)約1.15噸氟化鋁。其他工段槽上部氟鹽料箱改造也將逐步推進(jìn)。